Bloodsucker
发表于 18-6-4 15:40:42
Panzers 发表于 18-6-3 08:02 static/image/common/back.gif
加油!加油javascript:void(0)
谢谢
Bloodsucker
发表于 18-6-4 16:59:14
二、车身部分
车身部分没什么大的改动,毕竟粗齿锯的结构是比较成熟的了,只是做了小改动。
1、轴承:部分轴承锈死的原因,所以我更换了全车轴承,所有轴承全部换新,保证了顺畅度。
2、避震:因为粗齿锯的减震规格比较特殊,市面没有现成的标准件卖,而且粗齿锯从前到后减震长度是逐渐变短的,所以车上六只避震器可是作者自己加工的,并非油压,只是简单的弹簧避震,使用2.0的弹簧,我觉得2.0的弹簧有点硬了,走起来没有姿态,所以避震器的弹簧更换为1.6的弹簧。
3、负重轮:24只铝合金负重轮全部重新包胶处理,包胶使用热缩管,热风枪搞定。
4、托带轮:12只拖带轮同样包胶处理,同上。
从前面看
从后面看
Bloodsucker
发表于 18-6-4 17:07:06
装上设备,电池测试下动力性能,电池使用塔兔 6S 12000mah
Bloodsucker
发表于 18-6-5 22:36:32
果然应了那句老话:怕什么来什么。。之前担心的直行部分减速比不够的事情还是发生了!下地试车一分钟都不到4274电机滚烫,电调也过热,电机还会冒出一缕缕青烟。。估计是高温导致导致漆包线的漆层烧灼了,看来还是车身太重了啊,还是要增加直行减速比啊。目前解决方案如下:
1、电机马达齿由15T变更为12T;
2、双流波箱输出驱动链轮由16齿变更为12齿;
3、履带驱动链轮由10齿变更为18齿;
这样一来直行的减速比将会由原来的1/6.25 变为1/18.75,履带扭矩增加3倍,但是速度降到原来1/3
直行齿比计算过程:
原先齿比:(15T/60T)*(14T/35T)*(16T/10T)=1/6.25
改进齿比:(12T/60T)*(14T/35T)*(12T/18T)=1/18.75
目前先按照这个方案改进后再试车,如果电机还是发热的话我打算在电机输入端再加一级减速,因为双流波箱内部齿比是固定的了不好变动,所以只能外围添加。另外我打算最近做个定量分析,计算出粗齿锯在平路,30度坡,45度坡,60度坡下所需要的牵引力,根据车所需最大牵引力逆推波箱所需的减速齿比,然后根据齿比以及电机转速数据大致计算出本车的理论最大时速。
Bloodsucker
发表于 18-6-5 22:42:48
本帖最后由 Bloodsucker 于 18-6-5 22:46 编辑
新买的12齿和18齿二分链轮,以及12T马达齿
Bloodsucker
发表于 18-6-5 22:48:17
12T双流波箱输出驱动链轮安装厚度超标,用角磨机干了一下下
千载殷商
发表于 18-6-6 23:37:19
粗齿锯大军又添一员
Bloodsucker
发表于 18-6-7 15:25:13
千载殷商 发表于 18-6-6 23:37 static/image/common/back.gif
粗齿锯大军又添一员
http://image.rcfans.com/data/appbyme/app/data/phiz/default/01.png
Bloodsucker
发表于 18-6-9 11:00:58
整车速比已经改造完成,这两天会抽出时间下地再测试,如果OK的话会上传一段视频
Bloodsucker
发表于 18-6-10 01:48:34
夜里更新,有没有来点赞的http://image.rcfans.com/data/appbyme/app/data/phiz/default/01.png